(2)速度曲线设计:为了满足加减速时间,同时希望最高速度保持在一定范围内,所以最终决定将速度运行曲线做适当修改,除了加速过程和减速过程,还增加一个稳速过程,速度图形如图5所示。
图5速度曲线
如果按照以上曲线运行,当长度30m,变频器工作时间为9s时,将加速时间,稳速时间以及减速时间都设定为3s,则理论上带材最快速度只需要300m/min,最高线速度有所降低。
2.3 张力控制系统
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1)放卷:采用恒线速度运行方式,当前线速度由PLC通过通讯方式给定;放卷电机安装有编码器,卷径通过厚度积分法来实现,需要设置材料的厚度;由于此系统配置HMI,材料厚度由客户自行设定。电机运转速度由当前线速度和当前卷径来计算。
(2)收卷:摆杆信号接入到收卷变频器。为了实现恒张力控制,就必须保证收卷跟随上放卷的线速度,即保证在整个运转过程中使摆杆稳定在某个位置。这就决定了需要收卷电机速度响应而且在控制上能够实现摆杆的快速稳定,特别是在加速过程和减速过程。为了提高电机的速度响应,电机尾部增加编码器,让变频器工作在闭环控制模式下;为了实现摆杆的快速稳定,使用了变频器内部的卷径计算模块和摆杆PID模块,卷径计算通过厚度积分法来计算。
3 系统调试
3.1 放卷变频器
由于放卷电机安装有编码器,所以让变频器工作在闭环模式下。PLC实现卷径计算,设置材料的实际厚度以及线速度来源以及机械齿轮比。线速度通过通讯由PLC给定。
3.2 收卷变频器
由于放卷电机安装有编码器,所以让变频器工作在闭环模式下。PLC实现卷径计算模块并设置材料的实际厚度线速度来源以及机械齿轮比。线速度通过通讯由PLC给定。
--以及摆杆PID模块。设置目标值以及反馈来源,摆杆的反馈电压范围为1VDC-8VDC。根据运行情况设置适当的P,I,D值以及PID限制。根据调试情况,为了满足快速响应性,P值需要适当设置大点,I值设置偏小;为了防止出现过冲现象,PID限制相对设置小。
4 结束语
经过实际测试,卷绕出来的产品质量与运行速度上满足盘带机自动化要求。实际测试,当卷曲长度15m时整个过程时间在9.5s,变频器从启动到停止的时间为5.4s,卷曲长度为30m时整个过程时间在12.9s,变频器从启动到停止的时间不能大于8.8s,均小于工艺要求,客户十分满意。