一、引言
随着国家的节能减排政策的落实到位,高、中、低压的各类电机进行变频改造也进入火热化的阶段,其中又以高压电机的变频改造最引人注目,特别是热电、建材、化工、冶炼等高耗能行业,纷纷进行技术改造,通过节能来降低成本,增强企业竞争力,谋求更大的发展。
二、项目介绍
江西某水泥公司有一条2000t/d的旋窑生产线,其中立磨排风机电机为绕线式电机,1400kW/10kV,采用转子水电阻起动。立磨排风机平均每天工作18小时,运行电流60A左右,有功功率840kW左右,无功450kVar左右,阀门开度60%。
三、改造方案
1、通过技术交流与沟通,双方确认对立磨排风机进行高压变频改造,选用深圳市科陆变频器有限公司的CL2700-10-1500-9QY的产品,配手动隔离柜,不需要旁路,将电机转子直接用原有的短接环短接,水电阻柜和原来的高压开关柜退出运行,增加两根高压电缆,一根用于变频器到高压电机的电缆,另一根由原来的高压开关柜进线端到变频器的隔离柜,给高压变频器提供电源。改造前的系统图如图2-1,改造后的系统图如图2-2。
图2-1变频改造前的系统图
图2-2 变频改造后的系统图
2、节能分析
从流体力学的原理得知,使用感应电机驱动的风机,轴功率P与风量Q,风压H的关系为:
当电动机的转速由n1变化到n2时, Q、 H、P与转速的关系如下:
图3-1 风机的运行曲线
当所需风量从Q1减小到Q2时,如果采用调节风门的办法,管网阻力将会增加,管网特性曲线上移,系统的运行工况点从A点变到新的运行工况点B点运行,所需轴功率P2与面积H2×Q2成正比;如果采用调速控制方式,风机转速由n1下降到n2,其管网特性并不发生改变,但风机的特性曲线将下移,因此其运行工况点由A点移至C点。此时所需轴功率P3与面积HB×Q2成正比。从理论上分析,所节约的轴功率Delt(P)与(H2-HB)×(C-B)的面积成正比。
考虑减速后效率下降和调速装置的附加损耗,通过实践的统计,风机类通过调速控制可节能20%~50%。
3、控制电源采用三相四线380V电源,变频系统自带后备式UPS电源,保证控制电源断电后UPS的供电超过30分钟。
4、接口功能表
高压变频调速系统需要与原有的DCS系统接口,功能表如表3-1
DCS→变频器 | 变频器→DCS | ||
功能 | 信号类型 | 功能 | 信号类型 |
启动 | 3秒脉冲信号 | 备妥指示 | 常保持信号(常开) |
停止 | 3秒脉冲信号 | 变频运行指示 | 常保持信号(常开) |
故障复位 | 3秒脉冲信号 | 变频故障指示 | 常保持信号(常开) |
急停 | 常保持信号(常闭) | 输出频率 | 模拟量(DC4~20mA) |
频率给定 | 模拟量(DC4~20mA) | 输出电流 | 模拟量(DC4~20mA) |
表3-1 变频调速系统与DCS系统接口与功能表
四、效益分析
1、变频改造后运行数据对照表(表4-1)
项目 状态 | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 有功 (kW) | 无功 (kVar) | 风门开度 | 运行时长 (h/日) | 日耗能 (kW.h) | 节电率 |
工频运行 | 50 | 60 | 840 | 450 | 60% | 18 | 15120 | --- |
变频运行 | 45 | 40 | 658 | 170 | 100% | 18 | 11844 | 21.7% |
表4-1变频改造后运行数据对照表
2、改造中注意的问题
变频改造后,运行期间进行测量,与改造前相比,满足正常生产的情况下的确达到了节能的目的,但是发现节电率未达到预期的效果。经过分析,发现风门开度存在着一定的误差。由于风门年久失修、长期不校准,实际开度与DCS上的显示不一致,工频运行的时候,60%的风门开度相当于75%的实际开度了,这是一个值得注意的地方。
五、结束语
随着科技的进步,国产变频器的技术已经非常成熟,已逐步替代各种进口产品,特别是高压变频器,可靠性和性价比都比进口产品具有明显优势,为我国的节能降耗做出了突出的贡献。
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