摘要:从设计、工艺、生产等方面分析了油浸式电力变压器取消变压器高、低升高座的结构要点,并与有升高座进行了生产工艺、主材消耗、产品质量对比,说明了取消升高座的技术优势。
关键词:变压器油箱;升高座、减少焊缝、整体运输
一、前言
面临金融危机,各种原材料价格大幅下跌,变压器制造企业又很多,为了在金融危机激烈的市场竞争中脱颖而出,确保变压器微利空间,在保证产品质量的重要前提下,应注重产品的优质优化方案设计,提高产品质量,减少原材料的消耗,降低产品成本。
二、取消升高座的设计要点
目前国内外35kV及以下8000kVA及以上容量钟罩式变压器产品为接线方便,低压套管、高压套管操作检查方便,主变高、低压侧出线均设计有升高座。根据运输要求,一般变压器运输件≤3.2米。变压器高、低压升高座高度一般为360mm左右,运输时大于12500kVA产品需把高低、压套管拆卸运输,如引线处理不当容易折断,这样就大大增加了产品质量隐患。这样不但生产过程复杂,成本也增加。更重要的是由于增加高、低压升高座就增加了焊接线5.3米。
现我公司对35kV及以下8000kVA及以上容量钟罩式变压器采用取消高、低压侧升高座结构设计,在变压器箱壁上增加操作手孔,使得加工过程简单化,变压器高度减小330mm,保证小于40000kVA容量运输过程中带高低压套管运输,减少现场的套管装配,同时增加了产品质量的提高。
本文介绍变压器取消升高座设计方案,在保证产品质量的同时,降低了变压器的总高度,简化了生产工艺、减少了制造工时,节约了钢板的消耗,降低了变压器的杂散损耗,使变压器的质量达到更优,同时又达到降低变压器总体成本的目的。
三、设有升高座主要成本分析
设计升高座的目的是为了方便接线及引线检查,升高座如图1、2所示,这样就增高了变压器的油箱高度(常规升高座座高度360mm)。由于运输要求,运输件大于3.2米时需把高低压套管拆卸运输,这样不但生产过程复杂,成本增加。更重要的是对产品增加了质量隐患。
我们来讨论一下高、低压升高座的成本及设置升高座的加工工艺。
⒈低压升高座,如图1
图1,低压升高座
假设一个低压10kV(6kV)升高座的套管中心距是450mm,升高座高为337mm,升高座宽为220mm,壁厚为6mm,需要钢板大概为45 kg,升高座里面的油为78kg。根据车间生产,加工一个低压升高座需要1.5个工作日。
⒉高压升高座,如图2
图2,高压升高座
以Yd11接法为例,高压为3只套管,升高座高为360mm,升高座直径为240mm,壁厚为6mm,需要钢板大概为38 kg,升高座里面的油为42kg。根据车间生产,加工3只升高座需要1.5个工作日。
3.导气管,如图3
设置了高、压升高座就需要导气管,导气管加工工艺复杂, 且增加了运输高度;如取消高、低压升高座就可以简化导气管的加工工艺,减少了导气管的渗漏隐患,同时保证了产品的质量。
4.高、低压升高座成本
根据(1)、(2)可知高、低压升高座成本如表1
表1:
注:钢板6元/kg、变压器油8元/kg、工人工资80元/ kg。
平均每台节约钢板83kg、变压器油120kg、节省3个工时,节约成本1698元。
按年平均生产量270台/年计算,可节约费用45.846万元
四、取消升高座技术优势
图4,高、压无升高座
如图3所示,现在我们将高、低压升高座取消,在高、低压套管对应的箱壁上开手孔法兰,这样一样可以接线、操作、检查方便。
取消高、低压升高座,从结构、工艺、经济性等各方面考虑,都是有百益而无一害得。
⑴结构:取消高、低压升高座可以降低变压器的总高度360mm,在≤40000kvA及以下产品高、低压套管可以不拆卸运输。产品到现场后只需打开手孔法兰检查即可,减少了安装工序,又减少了由拆卸高、低套管电缆盘在升高座且导致电缆损坏引起的质量隐患。
⑵工艺:取消高、低压升高座可以减少焊接缝5.3米,即去掉了很多的渗漏油的隐患,取消低压升高座可以省去了变压器的连气管,简化了工艺,同时还保证了产品的质量。
⑶经济性:取消低压升高座可以节约成本45.846万元。
五、结束语
取消高、低压升高座改变了传统35kV及以下产品,容量为8000kVA及以上变压器升高座的结构,通过技术创新,在保证性能质量的前题下,降低了材料用量,减少了焊缝,为制造企业提高了经济效益,为社会节约了大量资源,具有良好的推广价值。
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