空分设备自动控制监测系统 |
——夏顺贵
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摘要:本文主要介绍了空分制氮(制氧)设备的自动控制监测系统,通过上位计算机加组态软件配合下位PLC构成整个控制系统的核心部分,系统自动化程度高,使用方便。
关键字:PLC 级式语言 组态软件 PID控制 |
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纯化器控制根据时间进行流程控制,使用Koyo的级式语言方式进行编程非常方便。级式编程语言,是光洋电子根据理论独家开发的,力求成为理想的控制用编程语言。可以说是最适合流程控制的编程语言。
级式语言是面向工艺流程的可编程序控制器编程语言将控制过程按工艺流程分成若干动作工序,分别编制各工序的处理程序,并根据工序结束条件及工序转移方向,将这些处理程序连接起来,就是2级式语言。如
在每一工序中对输入输出单独进行处理,而不需考虑一般梯形图所需的复杂互锁关系,而且在调试过程中,对设备进行到什么状态会非常方便。
3.2.2 精溜塔控制
有关测点的温度、压力、流量信号经模块相应PLC的输入模块输入到PLC,PLC根据上位机预设的相关参数,进行阀门的PID调节,阀门的开关,阀门的连锁动作,预警及报警处理。
3. 2.3 胀机控制
有关测点的温度、压力、流量信号经模块相应PLC的输入模块输入到PLC,PLC根据上位机预设的相关参数,进行阀门的连锁动作,根据制冷量的要求,由操作人员通过上位机根据测试点的参数控制膨胀机相关阀门开度以控制膨胀机转速,当膨胀机由于意外操作或机器故障引起转速过快时,会提前预警,达到连锁值时会立即关断进气阀,打开旁通阀以保护膨胀机不致损坏。
3. 2.4气槽控制
当管网压力持续下降,通过中压氮气罐调节系统还不能将管网压力维持在使用要求压力时,PLC将指令打开液氮备用系统调节阀,从液氮备用系统补充气化后的液氮来提高氮气管网压力,当管网压力恢复时停止补充液氮。液氮备用系统还可在制氮装置停运时,作为后备系统替代制氮机向管网供气。
4. 应用效果:
使用基于以上PLC控制,上位机监控方式控制空分制氮(氧)设备大大提高了设备的自动化程度,减少了人为的原因引起的系统故障,同时大大减少了设备日常运行人员数量,为各使用单位带来明显的经济效益。上位机画面实时显示设备运行状况,提示故障时的应对措施,对设备操作人员提供了极大的方便性。机旁柜控制方式时,一名设备操作人员至少要经过1到2年的培训和实践才能独立对设备进行操作,而采用本系统方式时,一名操作人员只需经过几周的培训就可以实际操作。该控制系统在上位机部分还设有不同操作人员的不同控制级别(密码保护),这样可以大大预防不熟悉人员对机器的误操作。同时系统对运行过程中的数据实时进行记录和保存,为设备的工艺工况分析提供了第一手数据,为设备的工艺改进提供了第一手资料。 |
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