3.4、用 Display Builder 实现动态防喘振曲线图
在霍尼威尔TPS 系统中,主要使用Display Builder 作为流程图开发和运行的平台;在 Display Builder 中,可以灵活的使用Script 脚本语言来实现各种功能。针对冷激气压缩机动态防喘振曲线图的实现,我们使用了Script 脚本语言中的TRANSX和TRANSY两个参数,自主开发了一段程序,实现了横坐标和纵坐标的动态画面,具体程序语言如下:
Sub OnDataChange()
On Error Resume Next
If LCN. VENTURI_DP.PV<4 Then
GROUP1.TRANSX=LCN.
VENTURI_DP.PV/4*159
Else
GROUP1.TRANSX=190
End If
If LCN.[13PDI_0072].PV<0.8 Then
GROUP1.TRANSY=129- (LCN.[13PDI_0072].PV/0.8*129)
Else
GROUP1.TRANSY =-5
End If
End Sub
在实际操作时,DCS的监控画面上始终有一个动态的十字点,标识出当前的实际工作点位置,为工艺人员监控提供了方便、快捷的手段。
4、投用效果
经济效益方面,通过计算得知,防喘振阀每开1%,每小时就有近2100Nm3 的合成气进行回流,直接导致压缩机能耗增高,电机的工作电流增大。由于变频电机的工作电流和功率之间有着对应的关系,且从煤气化装置正常运行的情况看,压缩机电机的正常工作电流维持在275A 左右,而当防喘振阀打开时,工作电流将会增加。按防喘振阀有5%的开度计算,电流将从275A 增加到289A,对应的功率也将从1363KW 增加到1432KW ,即单位小时的耗电量增加了69度。按装置年运行 300 天计算,每年为公司节约用电69*24*300 =496800 度,按每度电0.35 元计算,每年为公司节约电费173880 元(17万多元)。
操作方面,从实际投用的情况来看,压缩机的升速和调速操作变得非常简单,操作人员只需要简单的按下按钮、通过调节器就可以完成机组的升速、调速过程。
防喘振控制可靠性方面,在09年2 月,因气化炉积灰导致压缩机出口压力增大,引起了不正常的工况,此时防喘振阀及时打开,有效的避免了机组喘振。
另外,ESD和DCS之间的通讯可靠性较高,运行至今没有出现通讯中断的情况,ESD上的参数均能在DCS上正确的显示,为操作人员提供了可靠的监控手段。
5、结束语
在工程实际应用中,对专利商提供的资料进行消化吸收后,结合自身实际情况,利用DCS和ESD系统组态灵活、功能强大的特点,较好的实现了压缩机控制的各项功能,解决了装置运行的后顾之忧,为公司创造了更好的经济效益;对于在DCS上实现压缩机防喘振控制,在ESD系统上实现压缩机的联锁保护做了有益且成功的尝试。
参考文献:
[1] Honeywell.TPS 系统手册
[2] 《透平式压缩机》,黄钟岳 王晓放 化学工业出版社 2004 年8 月
[3] 《压缩机技术》唐汇虎 余庭辉 2001 年1 月
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