此配置只涉及生产线四台变频器同步。整个生产线控制有三台人机,4台变频器,四台变频器频率控制一流水线,分成四段控制,项目主要利用台达通讯的便利性,用通讯的方式,随时随地读变频器的频率,只要发现其中一台变频器频率有变化,会根据一定的比例,后续几台变频器跟着变化,以便处理四段速度的同步以控制张力,而三台人机组成主从,安装在每一个工作段,每一台人机的界面做成完全一样,操作的时候,可以在任意一台触摸屏上操作,以方便操作工人的操作。
原先客户用过通过人机UP/DOWN的方式进行微调,但是客户反映不是比较方便,用过台达四路同步控制器,但是客户此次的要求,需要在人机上设主频、比例的关系,但是,而此次人机经销商选用的是HITECH人机,而其HITECH人机只有两个通讯口,而其通讯口都已被占用,故无法使用同步控制器。
3.2同步控制要求分析
四台变频器,当其中一台变频器频率有改动时(通过模拟量改动,或者主频、比例给定)有改动时,那后续的几台变频器就会自动改正频率,以保证同步。而且,当同时有两台以上变频器频率通过模拟量微调或者通过人机改变比例、主速时,那以前一台为准,后续几台的频率值修改都必须屏蔽掉,例如现场有两个操作工同时修改第二台、第三台变频器的模拟量进行微调频率,那频率修改值以第二台为基准。
3.3流水线传动关系设计
(1)变频器频率设置来源:变频器主频(通讯设置)+0--10V模拟量叠加。
(2)变频器的同步关系:第一台频率值=主速设置(通过人机设定)+第一台模拟量辅频设置(通过模拟量设定)。
(3)第二台频率值=第一台频率值*比例一(通过人机设定)+第二台模拟量辅频设置(通过模拟量设定)。
(4)第三台频率值=第二台频率值*比例二(通过人机设定)+第三台模拟量辅频设置(通过模拟量设定)
(5)第四台频率值=第三台频率值*比例三(通过人机设定)+第四台模拟量辅频设置(通过模拟量设定)。
3.4编程难点
频率值是主频与模拟量辅频设置,在现场模拟量辅频何时改变是不可知的,因此编写程序时必须每时每刻都要读频率来了解现场变频器频率值变化,而且频率读好后还要根据频率变化根据比例计算后,计算出的频率值自动的靠通讯写给相应的变频器。因为是每时每刻的在读频率,而且频率给定有两个来源,那难点在于何时把写好的比较值,给寄存器,然后再用此频率值与读的频率比较,当作参考值。原先想运用A/D、D/A模拟量接口信号,这样虽然写程序更简单,但是因为现场生产流水线过长(有五六十米长),而且微调的模拟量必须紧靠每一个工位,布线现状困难,在这么长的线路上模拟量会有很大的衰减和干扰,靠通讯的方式会相对比较好一些,故采用完全用通讯的方式来解决客户同步的要求,相对的程序要求编写会比较复杂一些,特别是何时在给比较值参考,怎么样屏蔽后几台频率变化的问题。
3.5编程思路
(1)拟量发生变化时。所有变频器频率读一遍后(d190—d197),频率发生变化(模拟量改变时),并且这种频率变化持续两秒钟,置位m10,且触发m1—m3,计算相应的频率(频率值放至d2000--d2007),然后开始写频率,写完后,定时100毫秒,然后又开始读频率,读一遍后,触发m16,把值记下来(D590—d597),然后又开始周而复始的读频率。
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