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高压变频器在油田注水泵中的应用(3)

  • 作者:不详
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  • 发布时间:2012-05-14
3.2节电效果分析

3.2.1由功率和转速的立方成比例:

p1/p2μ(n1/n2)3(其中,n为机泵转速,p为输出功率)

可知,泵的功率变化与转速的三次方成正比,也就是说,当泵的转速下降1个单位,则泵的功率将以该单位的三次方的关系下降。而变频调速正式通过变频器改变电源的频率来控制泵的转速,这充分说明变频调速是节能的最好方法。

3.2.2系统效率提高,单耗降低

系统通过高压变频装置改造后,使各泵在高效区运行的前提下满足系统的注水量,有效提高了系统效率,降低系统单耗。据分析计算,系统改造后可实现注水单耗平均降低0.2~0.4kW/h,取平均值0.3kW/h,每天注水量平均为4100m3/d,,每度电以0.5元计,则一年可以节约电费为:4100′365′0.3′0.5=22.4万元(人民币

3.2.3调整多余水量,节约电能

每天平均注水量为4100m3/d,由于要求的注水量的波动较大(有时需要注2600m3/d,有时又需要注5500m3/d)且变化频繁(一周或几天一变)。对该站实施高压变频改造,可根据站外要求的水量灵活调整站内泵的运行,使之在满足系统压力要求的前提下尽可能与要求的注水量一致,重大程度减少电能和水源的浪费。

当要求注3600m3/d水时,泵的能力大于要求的水量,将多注1500m3/d;当要求注5500m3/d时,开1台泵水量不够,开2台泵将多注2220m3/d水,都将造成水源和电能的浪费。根据以上数据及站内运行情况推算,为满足配注量,每天平均多注水1600m3/d,系统单耗为7.1kW/h,按每度电电费为0.5元计,改造前每年约有150天水量处于不匹配状态,则通过高压变频调节后年节电费为:1600′150′7.1′0.5=85.2万元(人民币)

3.3实际节电效果

该变频器于2004年8月在新三联2#注水电机安装正式运行,使用变频器前后的耗电情况统计见下表:

表1:2004年5月使用变频器前的耗电情况

由表1,表2可以看出,2#注水泵电机安装变频器前后的注水单耗从6.79下降到5.38,不考虑其它方面的影响:节电率=(安装前耗电-安装后耗电)/安装前耗电*100%

=(1244246-698215)/1244246*100﹪

=43.88﹪

考虑到注水量各方面条件的影响,实际的节电率与计算值有所不同,但根据现场的运行情况来看,不会有太大的出入,总体的节电效果不会改变的。

4结束语

综上所书,JD-BP37序列高压变频器运行平稳,性能可靠,简便实用,节电效果明显,改善了工作人员的工作环境,启动无冲击电流,大大降低了维修费用提高了机组的使用寿命,安装使用后明显带来了比较显著的经济效益,使用表明,JD-BP37系列高压变频器具有巨大的推广应用价值。
 

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【文章来自米尔自动化网http://www.mirautomation.com/pages/2012-05/s35950.shtml
本文标签: 高压变频器   自动化   电机驱动   水泵  
 三菱电机

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