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合成氨装置中的蒸汽系统控制方案优化(2)

  • 作者:陈俊
  • 供稿:米尔自动化网
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  • 发布时间:2012-05-17

6 )为保护设备,避免发电机运行在工作死区,设置当发电机功率大于27000kW 时,此时不能开调节汽门;小于12000kW 时,不能关调节汽门。

4  具体实施步骤

4.1 蒸汽管网压力控制

如图(1)所示:

4.1.1  当高压管网压力正常或者手动切除此系统时,切换开关走S1端,实现由中压调节器单回路控制。

4.1.2  当高压管网超压时(9.6MPa),系统自动把高压调节器的SP值置为9.45MPa ,高选器把中压调节器和高压调节器的输出进行比较,谁的输出更高选择谁,同时切换开关走S2端。由于高压调节器的SP值固定,与超压状态下的PV差值较大,在没有操作人员参与的情况下,高压调节器的OP输出将大于中压调节器的输出,通过高选器后实现由高压调节器对压力调节阀进行控制;此时如果要手动对压力调节阀进行控制,则在中压调节器输入的OP值必须要大于高压调节器的输出,否则经过高选器筛选后将不起作用,防止了误操作。

4.1.3  当高压管网压力低于 9.55MPa 后,切换开关选择S1端,恢复到中压调节器控制。

4.1.4  无扰动切换[1]

压力正常时,高压调节器的OP值会一直跟踪中压调节器的OP值,当超压情况发生时可以实现无扰动切换;当从超压状态恢复到正常时,逻辑强制将压力调节阀当前的OP值传给中压调节器,实现无扰动切换。

4.2  汽轮发电机组控制

如图(2 )所示

4.2.1  增加110kV 功率调节器,调节方式为正作用;输入信号通过两个功率变送器进行高选后送出,作为功率调节器的 PV值;当 110kV 总线上的输入功率低于4000kW 时,将切换到功率调节器进行PID 调节,此时关小汽轮机的调节汽门,减小发电量,确保不出现逆向电流。当110kV 总线上的输入功率高于4400kW(设置 10% 的死区)时,切换回压力调节器进行调节,此时使用高压蒸汽总管压力作为调节系统的PV值。

4.2.2  用联锁逻辑实现发电机保护

当发电机输出功率大于27000kW 时,此时把汽轮机主汽门的OP值存储在逻辑点中(NN5 ),同时把经过切换开关选择过的OP值和存储下来的OP值进行比较,较低的一路可以输出去控制主汽门,通过低选器,确保在这种情况发生的时候主汽门只能关不能开。当发电机输出功率小于 12000kW 时,此时把当前汽轮机主汽门的OP值存储在逻辑点中(NN6 ),同时把经过切换开关选择过的OP值和存储下来的OP值进行比较,较高的一路可以输出去控制主气门,通过高选器,确保在这种情况发生的时候调节汽门只能开不能关。

4.2.3  无扰动切换[1]

对于压力调节器,当从压力调节器切换到功率调节器时,调节器OP值互相跟踪,实现无扰动切换;当由功率调节器切换回压力调节器时,此时把当前主气门的OP值赋给压力调节器,实现无扰动;当低选器或高选器被选中时,逻辑都会把当前主气门的OP值赋给压力调节器和功率调节器,确保无扰动切换。

4.2.4  坏值保护

由于110kV 输入功率和发电机输出功率均来自功率变送器,其可靠程度未经过实践检验,所以如果两个功率信号中任一个出现坏值时,系统将自动切换回压力调节。

5  投用效果

经过近两年的运行,蒸汽管网已经日趋稳定;尤其是最近一年以来,中压管网的用户陆续投用,对整个系统的控制要求更加精确。经过这一系列的改造和在过程中的经验累积,目前,高压管网的压力基本稳定在9.5MPa 左右,中压管网的压力控制在4.3MPa左右,放空阀的开度控制在 5%以下,有效地减少了蒸汽的放空量,节约了成本,降低了噪音,为公司创造了一定的经济效益和巨大的社会效益。更为重要的是,作为工厂最重要和最核心的蒸汽管网的长周期稳定运行,为公司下一步长周期生产提供了强有力的保障。

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【文章来自米尔自动化网http://www.mirautomation.com/pages/2012-05/s36018.shtml
本文标签: 蒸汽系统   控制方案   合成氨装置  
 三菱电机

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