生产线所有电气设备都集中于该线所设中央控制室做集散控制。该中央控制系统是引用ABB公司AC800F控制系统(AC800F控制器是ABB公司推出的一套世界领先的自动化控制系统,集DCS与PLC优点于一体,持多种国际总线标准。它既具备DCS的复杂模拟回路调节能力,友好的人机界面,又具有高档PLC指标相当的高速逻辑和顺序控制性能。通过使用一个完整的工程工具(Control Builder F)来配置组态整个控制系统,包括自动化功能,操作员界面显示和纪录,以及组态现场总线设备和设备参数设定;提供系统全局范围的用户应用程序统一检查,覆盖过程控制站,操作员站到智能的现场设备,包括对用户程序的完整性和一致性检测;宽泛的功能块库,用户自定义的功能块也可以添加到其中,宏库和图形符号可以为用户自定义功能块建立图形和操作面板;)采用Profibus接口进行网络通讯,它有众多的输入输出模块接口,能处理各种模拟及开关量信号。所有系统控制对象的运行状态窗口主要由几个操作站界面显示出来,操作者只须在中控室监控操作就能掌握全线生产状况。
整改该液位控制具体分下面三步进行:
1、将现场水位通过液位变送器作实际信号值接入DCS系统PID功能块中的AI模块,经A/D转换,运算后输出,把数字信号转换成模拟信号,再从AO模块输出信号驱动变频器 。
2、在电脑界面加设一水位显示及控制状态界面
3、组态方面:运用DCS系统PID功能块以达到自动跟踪控制目的
4、量程设定:液位变送器水位量程0~5米对应输出4-20mA(AI输入)。
输出控制信号:0~100%-→4-20mA对应变频器0--60Hz(AO输出)
变频器设定:加/减速时间15S,频率下限20Hz、上限60Hz、额定电流180A。 经过反复的参数调整调试后,控制已达预期效果,于是很快地就切换投入使用。但在正常运行了将近一个月,意想不到的事情发生了,中控室操作员向我们反映水位失控,我立即到现场检查发现水池已满正向外溢水而变频器却处于20Hz频率运行,而界面设定的控制水位(SP)是2.7m,但显示的实际水位(PV)却只有零点几米。后来查出原因是由于液位变送器损坏失灵,导致无信号输出而系统只能误认为是低水位而停止输出,因此造成这种现象。这主要是由于当时设计时没有考虑到这一点而遗留隐患,针对这项疏漏,我又在水池里装设了超高、超低二个信号利用浮球进行探测。然后将两个信号加入DCS系统功能块
当液位控制器因故障,水位失控时,假设水位超低信号反馈进入系统,系统将立即暂停PID输出而优先切换至“REAL-L”功能快指令(内设30%输出)作低频率(20Hz)运行。反之当超高信号进入系统或水位涨至超高位,系统同样暂停PID输出而切换至“AEAL-H”功能块指令(内设100%输出)变频器作最高频率(6OHz)运行而将水位降低。加设了这项保护可以预防当液位变送器实际水位信号中断或错乱,其液位都可控制在所限制超高/超低水位范围内,避免水池抽干或溢水事故。继整改之后在无须人监守的情况下,该系统已正常运行三年了至今未出现过问题,其稳定的冷却水为高效生产提供了有利的保障。
四、改造前后生产实效影响
这次设备整改从经济角度上不但为公司减少了岗位人员编制,也降低操作者的劳动强度。并且少用了一台90KW水泵,自动控制液位对水泵,电机也起到了很好的保护作用和有效地节约了电能的消耗。电机软启动,具有短路保护,过流保护功能,工作稳定可靠,延长了设备的使用寿命。而且该系统的操作也非常方便,凡是需要修改的参数都可以在中央控制室操作站界面直接输入,如变频器的起/停、运行频率、每个PID控制回路的参数值等。通过这次改造从意义上使我更深刻地认识到时代在不断地进步,高新科技更是突飞猛进,日新月异,特别是在许多大中型企业电气控制都逐步走向系统化、模块化、自动化程度越来越高,作为新时期电气工作者,我认为不能因循守旧而墨守成规,我们应勇于突破传统,敢于开拓通过努力学习,钻研,紧随科技,才能赶上时代步伐与时俱进,才可以在本行业内生存发展下去。
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