[摘要]本文着重介绍了如何采用西门子S7-200PLC编写有针对性(自剪成型机)的PID温度控制程序,阐述了如何利用S7-200强大的功能来编写、优化PID算法和改善自剪成型机加热工艺,解决传统温控仪表无法实现的功能,提高自剪成型机温度控制的精度和稳定的速度,以及更加科学简便的操作,从而提升了产品的质量和效率。
[关键词]PLC PID S7-200 温度控制
一、项目介绍
汕头市奇佳机械厂有限公司,系国家级高新技术企业,集科研、设计、制造、销售于一体,主营食品包装/塑料机械、环保餐具成套设备等。
之前该公司生产的自剪成型机加热部分一般由加热元件(陶瓷加热板)、温度传感器(K型热电偶)、放大元件(接触器、固态继电器或者固态调压模块)、控制器(温控表)组成。这是一种比较成熟可靠的控制方法,但也有以下一些缺点:
1)浪费空间:这种设备的控温区比较多,这就需要一个较大的电箱专门用来安装温控表,从而造成空间上的浪费。
2)操作繁琐:更换生产工艺,所有温区的温度设定值都需要改变,此时需要逐个更改每个温控表的温度设定值,特别是两种工艺温度设定值相差较大时,由于陶瓷加热板的加热特性在低温和高温时是不一样的,为了保证控制精度又得更改PI参数。
3)无法做针对性优化:温控表是一种通用的控制器,它面对的是各种特性不同的加热系统。通过调节温控表的参数可以达到一个比较好的控制效果,却无法根据实际情况灵活地优化加热曲线。
随着PLC在工业生产中的普遍应用,温度、流量、压力、液位等过程量的调节也越来越多地由PLC来完成。西门子S7-200PLC拥有强大的运算功能和灵活的编程方法,可以解决系统中的温控表在控制上的不足。
二、控制系统的主要硬件配置(温控部分)
系统需要控制24区温度,需要24路K型热电偶输入,24点晶体管输出,具体配置见表1。
表1控制系统的主要硬件配置
①由于西门子S7-200PLC只支持7个扩展模块,而自剪成型机动作和温控所需要I/O点数远远超出,所以将扩展模块分配到2个PLC中。2个PLC之间采用PPI协议进行数据交换。
控制系统示意图如图1所示。
图1控制系统示意图
给定值:由人机界面MP277设定。
反馈值:由加热板上的K型热电偶接至PLC上的EM231热电偶模块。
控制器:用PLC做PID运算。
PWM输出:由PLC的数字量输出点控制固态继电器,脉宽由PID输出值调节。
加热:陶瓷加热板。
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