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油田注聚泵站变频器常见故障及处理(2)

  • 作者:不详
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  • 发布时间:2012-08-06

入电功率等。内部报警输出端子,可以把变频器内部故障传给与它相连的外部自动化仪器设备,以便实现联动。外部报警输入端子,把外围设备的故障传给变频器,让其做出停机反应,如所带负荷发生故障、自动控制系统发生故障等。外部热敏电阻输入端子,让变频器检测温度,过热时引起跳闸,并停止输出。正反转输入端子,它连接后变频器不受键盘输入运转方向控制,所以常用它来从外部输入运转停止指令。

3 注聚泵站变频器常见问题及处理

结合笔者现场实际应用过程遇到的问题,现介绍一下对故障问题的处理方法和注意事项如下:

3.1变频器在低速和高速运转时电流过大

变频器在低速和高速运转时电流过大,造成变频器本身和负载温度过高,负载(电机)噪声和振动过大。在1992年孤东三元复合驱试验中,用到5台东芝30kw变频器,当时因为设计和投产有差异,结果实际运行时需要变频器的运行频率需要在8~10hz运行,也就是常见的低频状态下运行,结果每台变频器所带的电机的普遍振动过大,且运行中发出“吱吱”的噪音,电机表面温度都在80℃以上,最高达到90℃,变频器输出电流35a以上,且电流波动较大。经美国现场电气工程师调试后得出结论:变频器不可在低频下连续运转,况且电机风扇转速慢导致电机散热不好,发热在所难免。笔者当时仔细分析研究的变频器说明书,发现了v/f参数以及转矩等各项参数的意义和设定方法,推测变频器在低频下电流过大是因为低频时输出转矩过小引起。根据电机功率公式p=uicosφ可以看出:在输出功率一定时,适当提高输出电压就可降低输出电流,因此笔者试验了两种方法:第一种方法是改变v/f曲线,把变频器的基本频率由50hz该改为40hz左右,也就是说让变频器在40hz左右时对应输出电压380v,相对来说在8~10hz时输出电压约增加20%的输出电压,经过调整5台变频器的基本频率在38~42hz之间,运转时的输出电流约是原来的50%左右,变频器和电机的温度都大大降低,电机温度在34~39℃之间,噪声和振动也变得很小,较之工频时电机运转有力而平稳。第二种方法是设定转矩提升,也就是在v/f比率不变的情况下,将输出电压都增加10~50v的电压增益,这种方法也可达到以上效果。

变频器可以在低频下正常运行,但要根据负载情况适当改变输出电压增益,也就是输出转矩,但要注意电压不可提升过高,以防止电机定子超过磁饱和反而引起电流过大和耗电增加。合理的调节可以提高设备的运转性能并达到提高功率因数而节电。同时应注意所带注聚泵在低转速下是否有良好的润滑,一般来说柱塞泵靠曲轴运转带动润滑油的甩起,转速低时甩动不好,润滑油位可适当提高,这时柱塞泵就可达到较好的润滑且发热更少。

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【文章来自米尔自动化网http://www.mirautomation.com/pages/2012-08/s36365.shtml
本文标签: 注聚泵站   变频器   故障     
 三菱电机

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