某钢管厂管加工前区芯棒淬火中频感应加热装置是80年代末期从德国bbc公司引进的,芯棒原设计直径:d=φ65~φ150mm,炉膛温度:750℃~1300℃。由于生产需要轧制x70、x80管线钢,芯棒的直径有时需要提高到172mm,必然提高了中频装置的负荷。该控制系统采用模拟控制,控制器件为分立元件,设备已运行二十年,控制参数劣化严重。在加热φ160mm的芯棒时,出现功率上不去,系统过电流跳电,屡次烧逆变侧晶闸管,严重影响生产的正常运行。
2 系统介绍
主回路包括整流变压器、整流器、直流电抗器、逆变器、电容器与感应加热线圈组成的并联负载谐振回路,见图1。整流变压器750kva,10kv/550v;采用晶闸管三相全控整流;电抗器具有平滑作用,滤去高次谐波;逆变器由单相全控桥组成,输出功率600kw,输出电压800v,电流880a,最大频率2000hz。
图1 主回路电路图
控制系统采用电压、电流双闭环控制,控制框图如图2所示。通过对中频电压的检测,来控制中频输出电压的大小,电压调节器的输出作为电流给定。通过检测三相交流进线电流来作为电流反馈,电流调节器的输出控制整流器的脉冲移相。控制系统检测中频电压、电容器支路电流,通过计算与比较,来控制逆变晶闸管的触发,保证反压时间tβ大于晶闸管关断时间tq。
图2 中频控制系统简图
3 故障处理
通过对系统进行调查,可知在加热φ160芯棒时,中频电压开始大约为250v时,输入电流冲击大,随着加热的进行,输入电流基本徘徊在600a左右。随着给定功率的增加(即给定电压的增加),输入电流增大,但输入电流不会随着加热的进行而逐步减少,芯棒加热缓慢。为什么在加热初期电流冲击大?为什么随着加热装置的运行,输入电流没有逐步减少?为什么随着给定功率的增加,加热效果不明显,而系统频繁报警过电流?
(1)针对逆变回路频繁烧晶闸管,初步怀疑主回路晶闸管不良或主回路存在接地或短路现象,导致交流输入电流大,输出功率上不去。通过对中频主回路以及线圈的绝缘进行检查,没有发现异常;对晶闸管进行检查,发现晶闸管的参数有劣化趋势。我们对逆变侧晶闸管全部进行了更换,以彻底排除主回路的异常;但再次运行中频时,现象依旧。
(2)对负载进行检查,在中频感应加热装置中,如果负载不匹配,如电容与感应线圈不匹配,也会出现输入电流大,输出功率小的现象。我们对感应线圈的感抗进行测试,没有发现异常,对并联电容进行简单检查,也没有发现异常;然后逐步切电容或投电容,启动中频装置,即进行负载阻抗的匹配试验,故障现象依旧,说明负载阻抗匹配不存在问题。
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