节能、环保和技术改造一贯收到高度重视。在国家大力提倡节能减排号召下,本着进一步挖掘企业内部潜力的原则,我们对公司现有高压设备进行初步考察,经初步估算,认为醇氨分厂三废炉(35吨锅炉)引风机进行变频器改造,应该取得相当可观的经济效益。
一、 改造原因:
醇氨分厂三废炉(35吨锅炉)引风机电动机型号为:YKK500-6 450KW额定电压10KV 额定电流31.6A,工频运行,正常运行电流为22A左右。进口采用
风门调节流量,风门开度30%-50%。系统采用进口风门调节流量时,不论工况如何变化,电机均要运行在较高额定转速,导致大量的节流损失消耗在风门上,从而造成能量的极大浪费,同时设备的频繁启停对电网和设备的冲击,还会影响设备的使用寿命。设备管理部经过现场了解落实,提出对除尘风机进行变频器控制改造,通过改造达到节能降耗目的。
二、 节能改造原理
醇氨分厂三废炉引风机采用传统的档板进行调节风机压力的,即在需要降低风量时以增加阻力的方式部分关闭档板,使大量能量消耗在档板上。采用变频调速技术后可以随工艺的要求实现动态调节,大幅减少能耗,达到节电的效果。
图中曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H―Q)特性,曲线(2) 为管网风阻特性(风门全开)
假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为 Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大,如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到 n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(Q―H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,轴功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能效果十分明显。
在风机变风量、变压力的运行状况中,风量、风压和消耗的能量之间有下面的关系:
风量Q和电机的转速n是成正比关系的,而所需的轴功率P与转速的立方成正比关系。所以当需要80%的额定流量时,通过调节电机的转速至额定转速的80%,即调节频率到40Hz即可,这时所需功率将仅为原来的51.2%。考虑减速后效率下降和调速装置的附加损耗,通过实践的统计,风机通过变频调速控制可节能20%~50%,。
三、 直接经济效益估算
三废炉引风机
负载铭牌参数
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电机铭牌参数
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型 号
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型 号
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Ykk500-6
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生产厂家
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生产厂家
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类型
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离心
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* 额定功率(kW)
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450KW
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* 调节方式
(挡板/静叶/动叶)
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挡板
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* 额定电压(kV)
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10KV
|
* 轴 功 率(kW)
|
450
|
* 额定电流(A)
|
31.6A
|
* 额定风量(m³/h)
|
180790-213270
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* 功率因数
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0.873
|
* 额定风压(kPa)
|
5.107-3.908kpa
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额定转速(rpm)
|
993
|
* 额定转速(rpm)
|
960r/min
|
额定频率(Hz)
|
50
|
(1)当前耗电情况
(2)改造后变频运行预计功率
安装变频器后,我们将风门开度调整为100%。风机原先调节方式为调节入口风门开度,现改为调节风机的电机运行频率,从而改变电机的转速来达到调节风量的目的,在风量完全满足工艺要求基础上,节能降耗。
根据现阶段使用情况,正常运行时风机入口风门挡板开度在30%-50%左右,综合参考此时运行状况,保守推测此时风机的风量约为78%的额定风量,此处取78%作为计算依据。
则变频运行时的运行功率为:
其中变频装置的效率 取保守值0.94。
(3)变频改造节电率
综合考虑风机效率、电机效率、机械效率的变化及其它不确定性因素影响,预计变频改造节电率可以达到30%左右。
(4)变频改造节能数据分析
(年运行以7900小时计算,电价按照0.65元/千瓦时计算,1kWh=370g标煤)
设备型号
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当前功率
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预期节电率
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年节电量
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年节省电费
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年节标煤
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10kV/450kW
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332kW
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30%
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79万kWh
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51.3万
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292吨
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