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高压变频在2×600MW机组发电厂的应用(3)


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5.3提高锅炉系统的综合效益对比

目前电厂引风机风量为入口静叶调节方式,调解精度差、效率低,特别是近几年宁夏电网的负荷峰谷差越来越大,频繁的调峰任务使部分辅机仍然运行在工频状态下,造成大量电能流失。

四台引风机节能改造前,按2010年利用小时数6453,负荷率82.58%,运行平均电流为272A计算,全年耗电量为6055.75万KWh,按2010年发电煤耗309.82g/KWh折算,耗用标煤18762吨。

为了提高锅炉系统的综合经济性以及降低能耗,需对两台锅炉、四台引风机电机进行变频调速改造,利用高压变频调速技术改变设备的运行速度,以实现各运行工况所需风压、风量,达到节约电能,提高锅炉出力和效率的作用。

具体方法是:优化引风机风量及炉膛负压控制系统,增加四台引风机高压变频装置,并设置旁路装置,使引风机电机可在工频、变频两种状态下运行,同时与引风机静叶调节相配合,适合锅炉各个运行工况,达到节能目的。

锅炉引风机系统技术改造能耗基础数据

制造厂设计值:引风机电流497 A(额定电流)

改造前能耗数据:引风机电流272A(负荷率82.58%)

改造后能耗数据:引风机电流225A(负荷率82.58%)

锅炉引风机系统技术改造项目节能量测算公式

计算时间段:1年

引风机装机台数:4

引风机改造后节约标煤量

=1.732×电压×(电流变化量)×功率因数×年利用小时×发电煤耗率×4

锅炉引风机系统技术改造项目节能量计算过程

计算时间段:1年

引风机装机台数:4

引风机改造后节约标煤量

=1.732×电压×(电流变化量)×功率因数×年利用小时×发电煤耗率×4

=1.732×6KV×(272-225)A×0.83×6453×309.82g/kWh×4

=3242吨

表2 变频改造效益分析对比

 

对比项
改造前(工频)
改造后(变频)
电流(A)
272
225
有功功率(KW)
2346
1940
节约功率(KW)
406
节电率
17.3%
年节约电量
262万KWH
备注:以上计算采用平均负荷计算方式,所有计算数据均以单台引风机为计算基础.

6 结束语

通过HIVERT高压变频器改造后的实际运行情况来看,该设备运行比较稳定、调速操作简单、维护方便,给操作人员和维护人员带来了很大方便,在高产稳产、降低能耗和安全环保等方面发挥了很大作用,达到了设计预期效果,并创造了良好的经济效益,值得在广大发电领域推广和使用。

【文章来自米尔自动化网http://www.mirautomation.com/pages/2013-09/s37046.shtml
本文标签: 自动化   静叶可调式轴流引风机   合康高压变频   双核DSP控制系统  
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